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修行者

保持低调的生活态度和相对高调的工作热情

浮云 都是

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韬光养晦!!
有啥事说呗!
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惊讶丫我去找把锤子!!! 
Aug. 11
Jeanswrote:
我的mini player还有几天过保修期时挂了,现在给我换个新的,羡慕吧热烈的笑脸 
Aug. 11
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December 11

搬家了!

         搬家了,觉得GOOGLE还不错,集成了很多东西,photo,site,blog,documents,etc。。。。全部一个帐户搞定,虽然有些功能还不是很完善,但是已经很不错了,给人家点时间嘛。

         以后可能不会再看到这里有动静了,除非哪天MS做得比GOOGLE更好了,我再回来。

         地址:http://sites.google.com/site/mezengxy/
        
         欢迎来访!不过本不不善表达,比较枯燥,可能会让你失望。

December 04

虽然是一个很简单的差分放大,但是搞定了还是有点小开心啦

        折腾了好几天了,之前把原理都搞错了,今天看了一下胡老师的图才明白过来,唉。。。。事情真的是要亲力亲为,才能真正明白呀!

        附上原理图:

20081204232020752

        为此我还画了我史上的第一块PCB板,小有纪念意义,也附上:

image

        两个是不一致的啦,PCB是前面画的,也不可能拿去做,所以也不想改了。只是在面包板上实现了它。也算是做了吧。

        黎工的评价是:作为第一块板子,还算很不错了,不过一开始电源线宽度没有区别对待。小高兴一下,呵呵。

这是黎工关于布线宽度的经验,记录一下:

黎工 14:46:25
看下铜膜厚度
黎工 14:46:55
若为0.05,载流量可按20A/mm2计算

黎工 14:47:39
即厚度0.05mm,1mm宽时,可流过1A电流

明天开始试EKF,或者MRAS,从低阶开始试起。

November 27

今天解决的问题

        首先记录下,强大的胡老师帮我解决了昨天的一个问题:为什么开环给定位置再去测实际位置时,电流ialpha与转子角度是波峰对应的,而闭环的时候是向下过零时对应的。因为,给定位置时,转子总是向稳态运行,就是向力矩最小的位置运行。这时二者的磁场是平行的。而闭环的时候,为了达到最大转矩,所加电流是根据转子位置加在与转子磁极垂直的位置。感觉就是一个主动一个被动。这个应该也可以解决为什么开环,而且iq给定时能稳定的原因。

        当电压不够时,电流增大,但是SVPWM的输出波形并没有变化:

未命名

SVPWM的输出还是马鞍形。电流调节器已经基本饱和了(限幅0.8)而且id是负的。

        虫虫所说的电流给定,用实际检测的转子位置来反馈的实验暂时没有做。

         把放到RAM里能用的程序直接改掉CMD文件,结果可以了!后来想想,应该是后来线改接了,而电流采样程序里的顺序没有改回来导致的。

        还发现了一个新问题:不加KALMAN程序,给定和实际是一致的,而加了那段程序以后,发现虽然反馈和给定似乎是一致的,但是实际 却减半了!测引脚波形才发现,其实所用时间已经超过了一个PWM周期了,所以变成两个周期才中断一次。所以减半了,至于为什么刚好减半,我也没有深究了。

        有人催了,先写到这。

        PS:今天的火锅吃得很爽!

November 26

几个问题的总结

        一开始的位置偏移转正的方法是非常错误的:电流闭环,给定位置,电机转起来,然后检测位置,加上偏移量,使这两个位置趋于一致.因为实际上这种非闭环状态下给定位置和实际位置本身就一不致。在大量的实验之后发现,位置较正的参考变量是ialpha。转子的0位置应该对应于ialpha的向下过零点。这跟仿真的结果是一致的。

        不过这样又有一点诡异的事:按胡老师的办法,先把转子预定位到0,就是IPARK的位置给定是0.这时候把EvaRegs.T2CNT清0,每过10000(一周脉冲数)就取模。得出来的结果竟然是位置的0点对应于ialpha的波峰!不知道怎么解释。

        之前转到高速的时候老是id偏离0,然后电流增大,总以为是因为高速引起的位置偏差。后来在胡老师的指导下才发现是母线电压不高!虫虫的解释是母线电压不够导致调节器饱和,然后系统进入了非线性区。我觉得也应该是这样的。

        还有一点,在id、iq、和位置(给定速度积分生成),理论上速度是不能稳定的。因为按转矩公式,电磁力矩和负载转矩不相等的话,应该会一直加速的呀!!结果速度稳定在给定速度上!很诡异!不过好像这时候的实际位置和给定位置偏差也是很大的。有空截图上来。

        时间是够的,程序也是一样的,放到RAM里能运行,烧到FLASH里电机却转不起来?太诡异了!不知道发生了类似于堆栈溢出这类的错误以后程序是会继续运行呢?还是会跳到类似于illegal_ISR这样的中断里面?似乎不可能有别的问题了呀?难道真的是总结坏掉了?之前的开环运行程序是OK的,再试试,如果也不行,那肯定是片子出问题了。

        总之呢,就是太多的问题了!

November 23

还是补偿的问题

        小罗的生日。今天喝多了。但是有心得还是要写的。

         把系数加到2,再加到3,在20Hz的时候电流明显比1.2的时候小了,看来还是补偿不够。但是系数加到3还是不能转到30Hz.这个是很悲哀的事。我还试过把补偿系数改成负的,显然不行,电流变得更大。本来还想把系数再改大点试试,但是今天不行了,打字已经不听使唤了,别一会把东西烧了。明天再来吧。

November 22

看来已经不是PI的问题了

        看来我前面的怀疑是有道理的,在不加补偿的时候,当频率到20HZ的时候,电流传感器检测到的电压幅值将达到0.4V+,而加上补偿以后(compensation = f*Ts),其余参数不变的情况下,传感器电压降到0.3V+,不过理论上来讲还是很大,但我再乘一个系数(1.2),电流也没有再减小,不知道是补偿方法不对,还是别的什么原因。还要请教一下高人。

解决了初始定位的问题,但是PI的问题还是没有解决

        要坚持天天写博看来真的是一件很需要毅力的事!

        如果不进行初始定位,每次电机启动时都会抖动一下,相当让人不爽,更严重的是,双闭环的时候如果初始位置不对,又加了Ki的话,电机根本转不起来,而是一直在抖。还是强大的胡老师说得对:初始位置不对有可能使起动时电磁转矩过大,这样转子就会转到给定位置前面,然后电机就会在这个位置来回调整,使得转子在零位附近抖动。

        简单的初始定位方法:让QEP程序先跑起来,并使能其中断。但是一定要关闭PWM周期中断。我的做法是完成所有初始化任务后等待,并判断使能寄存器,如果已经使能,则打开EVA中的T1UFINT中断,否则关闭之。在使能之前,先把电机转起来,至少转一圈。这时候T2CNT里的值就准确地记录了转子的当前位置。

        完成了初始定位,再在使能之前加入Ki参数,电机也可以在双闭环时很平稳地转进来了!也不抖了!哈哈哈哈~~我得意地笑……

        虽然完成了前面的一系列工作:初始定位、加入Ki,但是转到0.2(pu)的时候,空载电流突然变得很大了,停下电机,看id,居然有0.1多!为何Ki没起作用?

        初步设想是由于速度加快,转子位置从检测到运算到给出,已经有相当的误差了,这样导致了id的增大。下一步要做的就是想出一种办法对转子位置进行补偿。       

November 13

都是电压惹的祸

电阻辨识:通过示波器观察,给定占空比为0.3,实际只有0.25不到,这个死区效应也太明显了吧,这个根本无从计算,还有,线电压之间在判断的时候居然是负的1.几V,难怪平均值这么小,在这上面花了一个星期的时间,实在是耗不起了,多半是电流连续造成二极管续流呀这类的原因导致的,以后有空再研究吧,看来死区补偿要做到很高的精度靠开环计算肯定是行不通的,太多要考虑的因素了,只能通过闭环来控制。

 

电感辨识:Valpha(RMS)=Vbeta(RMS)=Vdc*Vpu/sqrt(3)/sqrt(2)。本以为要计算管压降、死区时间等等,l输出电压要比给定的低,结果反而要更高?What's wrong?

虽然万用表测量的结果和计算值还是有一点差距,但是各母线电压下的计算结果一致性还是相当的好的,所以算是一个比较成功的实验吧。

整来整去都是电压的问题,说不定都是同一个问题没搞清楚。一个人做事,还没经验,是很难


发现的一个新问题:用万用表的交流档测PWM的有效值到底是不是其均方根(RMS)值?用万用表测和用示波器测的结果完全不一样,但是万用表测量的结果和我的仿真结果是大致一致的。原因在哪里呢?

November 11

电阻辨识中的疑惑

        如果在IPM的manual上写的饱和管压降Vces是1.8V,那么补偿量是不是应该是1.8*2=3.6V?

        在官方例程中,输出电压=电压标幺*母线电压/sqrt(3);结果是:母线电压是6.35V,给定标幺值是0.5,电流仍然有0.3A,那实际加在定子上的电压到底是(V*XVdc)/sqrt(3)-Vcomp呢?还是

(V*XVdc-Vcomp)/sqrt(3)?前者基本不可能,因为6.35*0.5=3.175<3.8,后者又觉得不合理,sigh。。。。。

 

Who can give me a right answer?!!?

November 07

《DSP C2000程序员高手进阶》的一些笔记

         1)当全局或静态变量没有显式初始化时,标准C规定变量初始化为0。但往往效率出发,DSP的C语言规定:没有显式初始化的,仍保持未初始化状态。这里往往汇编的角度给出解释:全局或静态变量存放在段.bss中,需要显式初始化的值放在段.cinit中,DSP上电时,系统初始化函会自动调用段.cinit的值来初始化段.bss。对没有显式定义初始化值的,则不初始化,这样养活了存储空间和初始化运行时间。(64)

        2)函数文件经过编译后生成目标文件.obj,库文件的后缀是.lib。两者都属于可重新定位的二进制代码,但还是有所不同:目标文件.obj的所有代码都会被装入和链接到程序中去,链接函数库只链接所需要的函数。以标准C的函数库为例,当然不希望把抽有的函数都链接到自己的程序中去,那样最终可执行文件的代码会大得吓人。(P31)

        3)

int a;

a;

以上代码将被优化掉

int a;

(void) a;

以上代码不会被优化掉。